河南威猛对于拼接焊接情况,需一半折弯,然后再拼接焊接。此类焊接需求量较多,该效率需提高。
工艺改进后:
为加快生产效率,威猛股份工艺团队根据图纸,设计了小型压制模具,其卡在轨道上能起到制动作用。
工装模具的设计及制作与产品制作相辅相成,工装的使用固化产品制作工艺,不仅简化了产品的制作流程、提高制作效率,而且更好地保证了产品的一致性、稳定性、可靠性。工装的定型,并非一蹴而就。由于工件深度178mm高,88mm宽,难于成型,不符合常规冲压件。
经过工艺团队多次开会探讨,工件下料时开出标准孔用于模具定位,模具经过六七次的试验,反复、大胆、创新地尝试,终于压制合格。多次冷压试验积累了宝贵的数据支撑,再次证明公司一直践行着用数据推动工艺改进的理念。
该工装的使用,使卡轨器一次成型得以实现,省掉了原工艺上的多工序、多步骤的制作环节;既提高了效率又降低能耗,工艺的变革让公司生产在绿色制造上又迈出了一步。
总结是为了更好的进步。在工作中,我们不仅重视思想上的提升,更注重行动上的调研。工艺融于产品的全流程,工艺创新,是一种要求,也是一种责任,威猛股份一直走在创新的路上!
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